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看茂名乙烯如何领跑同行能效
中国页岩气网讯:6月24日,在北京京西宾馆的房间,茂名石化生产管理部副部长黄河泳心潮澎湃,回想着那些节能降耗的场景,深感荣誉来之不易。第二天,黄河泳如期参加了中国石油与化学工业联合会举办的2012年度石化行业重点耗能产品能效领跑者发布会。他走上领奖台,接过沉甸甸的奖牌,茂名石化化工分部获乙烯生产企业第一名。
2012年,化工分部完成吨产品综合能耗268.12千克标油,比上年下降12.07千克标油/吨,创历史最好水平。
能耗大户“瘦身”
火车跑得快,全靠车头带。作为茂名石化化工分部的“龙头”,裂解车间占能耗55%左右,裂解炉更是“能耗大户”。
“3号裂解炉热效率偏低……”化工分部月度经济分析会刚结束,裂解车间领导班子就组织安全员、工艺员、设备员等召开分析会。负责3号炉的班组很快又召开了班组会,对裂解炉进行“除病”。
每月,化工分部全力抓好裂解原料优化,使上半年石脑油比例为57.68%,同比降低16个百分点,增效3452万元。但在原料优化同时,裂解炉热效率受到制约,必须在优化操作的基础上降低能耗。
对此,化工分部和车间联合对问题进行攻关,对原料、操作因素等进行逐一分析、排查。对每一台裂解炉,车间做到每日跟踪、每周分析、每月总结,每一位专业主管挂钩责任班组,对负责的裂解炉进行优化跟踪。
裂解车间将裂解炉的热效率、燃动能耗等指标细分为小指标,每月开展“小指标创优”竞赛,组织对5个班组的燃料气单耗、炉膛氧含量、排烟温度等6项指标进行考核评比,并纳入车间经济责任制考核。竞赛开展以来,装置节约燃料气5.5万吨。
跑冒滴漏“匿迹”
“过年前,这里可是冒白烟的,今天怎么没看到烟幕弹?”3月下旬,在化工分部2号裂解装置脱丁烷塔TB-540附近,一名施工人员在动火作业时问。
过去,2号裂解装置凝液回收系统存在现场排凝液现象。“4个凝液罐的凝液老是排现场,巡检挂牌时要躲得远远的,站久会被烟雾熏到。”外操工反映。为解决这一“扰民”问题,化工分部经理林国在调度会上多次叮嘱抓紧整改:“裂解装置现场总体不错,可总有几个点‘烟雾缭绕’,凝液回收不完全,浪费的不仅是凝液,还有蒸汽。”
裂解车间大胆提出,把凝液统一经新安装的管线,全部归引到新增凝液罐用泵抽走。3月22日,裂解装置凝液回收项目正式投用,每小时可回收凝液25吨,凝液按2.5元/吨计算,每年可节省成本45万元。
化工分部下力气对跑冒滴漏开展整治,建立跑冒滴漏台账,定人、定时整改。分部对全厂3338台疏水器进行专项整治,修复再利用疏水器368台,最大限度减少购置新疏水器,疏水器在用完好率由35%提升到95%以上,并努力实现100%完好率。这些故障疏水器整治后,每小时蒸汽损失减少10.8吨。
节能优化“成瘾”
“班长,我安排外操到现场关小换热器冷却水的阀门,晚上气温降了,冷却水阀门不用全开。”炎炎夏日,一名主操自觉行动起来。
“好,我们班这个月排名看来又要排第一了。”看到班员自觉降耗,班长笑着说。
自从开展“节约一分钱,管理到精细”活动以来,化工分部鼓励人人发挥聪明才智,把节能降耗的妙招应用到实际生产中。比如有些装置需要两台机泵同时开才能满足生产需要,但有些装置一开一备也可满足生产需要。只开一台就满足生产需要的,大家决不开第二台机泵。职工由被动变为主动,人人参与到节能优化生产中来。
为了降低外购动力费用,化工分部对蒸汽、电、循环水、风等能耗介质建立了每天、每旬、每月台账,每一套装置由专人负责能耗情况跟踪。每天早上召开调度会,分析主要装置的能源使用情况,能源用量第一时间就反映出来。每月还召开能耗分析会,对各装置能源跟踪做到了“步步紧逼”。5年来,化工分部裂解、苯乙烯等主要生产装置能耗指标在总部排名第一。
责编:王亭亭
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